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    活性炭吸附塔工藝運(yùn)行情況及過濾方式

    文章出處:華康中天    人氣:134     發(fā)表時間:2019-04-02

    化工廢水成分復(fù)雜,物含量高。目前,脫除或分 解 廢水中物的方法包括吸附法、化學(xué)混凝法、電化學(xué)法、臭氧氧 化法、生物法和微電解法等?;钚蕴烤哂休^大的比表面積、多功能吸附位及豐富的表面化學(xué)結(jié)構(gòu),對多數(shù)常見的污染物和重金屬離子都有的物理和化學(xué)吸附能力,是去除廢水中物的一種常用工藝。尤其適用于化學(xué)沉淀、生物處理等工藝之后,可脫除難生化、難化學(xué)去除的污染物?;钚蕴抗に嚭唵吻疫\(yùn)行成本低,大量試驗(yàn)結(jié)果表明,活性炭吸附脫除coD的效果良好,但炭粉對工藝設(shè)備的污染防治是一項(xiàng)困難的工作,這限制了活性炭在工程實(shí)踐中的應(yīng)用。筆者針對炭粉對水處理設(shè)備污染防治工程的應(yīng)用效果進(jìn)行闡述,旨在為炭粉的污染防治提供新的途徑。

    1.工藝運(yùn)行情況

    Q   水廠采用移動床連續(xù)活性炭工藝脫除COD,對商品活性炭運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的炭粉在新炭槽中進(jìn)行清洗?;钚蕴克撞窟M(jìn)水、頂部出水,新炭由活性炭塔的頂部加入,廢炭由底部排出,進(jìn)水與活J險炭逆向接觸,活性炭處于流動態(tài),因此在活性炭塔裝填及運(yùn)行過程中會產(chǎn)生炭粉?;钚蕴克鏊M(jìn)入活性炭產(chǎn)水槽,產(chǎn)水槽既對產(chǎn)水起到   的緩沖作用,還能沉降部分炭粉,產(chǎn)水槽再通過產(chǎn)水泵泵入過濾裝置進(jìn)一步過濾脫除炭粉,產(chǎn)水槽出水進(jìn)入后端水處理系統(tǒng),如反滲透等。在實(shí)際運(yùn)行過程中,活性炭炭粉會隨著產(chǎn)水一起進(jìn)入后端水處理裝置,導(dǎo)致裝置頻繁出現(xiàn)炭粉污堵現(xiàn)象,提高了設(shè)備的故障率,嚴(yán)重影響生產(chǎn)運(yùn)行,增加了運(yùn)行成本。

    后壓成塊破碎,或壓成條切成粒,這種工藝的活性炭炭粉少。水處理裝置的污堵問題來源于活性炭,因此從源頭上控制重要?;钚蕴款w粒越小,比表面積越大,對coD的去除效果相對越好,但活性炭顆粒越小,越難以被截留,對后續(xù)水處理設(shè)備越容易造成污堵。因此,在工程應(yīng)用中不能僅以活性炭脫除效果為依據(jù)來選擇活性炭,還應(yīng)考慮活性炭炭粉的影響。實(shí)踐證明,以采購清洗過的大顆粒、的活性炭為宜。

    2.活性炭炭粉含量

    活性炭中含有   量的炭粉,因此活性炭   經(jīng)過細(xì)篩,將粉末篩掉,本工程采用以下方式檢測炭粉量:將試樣置于(150士5)℃的電熱恒溫干燥箱內(nèi),干燥至質(zhì)量恒定。冷卻后稱取20g樣品于200mL蒸餾水中,攪拌后靜置10min,將未沉淀的炭粉采用20μm的濾紙進(jìn)行過濾,測得炭粉的百分含堅(jiān)巨。

    本工程采用8x30目的顆?;钚蕴浚x取5個廠家(A、B、C、D、E)的活性炭檢測其炭粉含量,結(jié)果表明A、B、C、D、E廠的炭粉含量分別為0.3%、0.4%、0.45%、0.8%、1.8%??梢钥闯觯煌瑥S家活性炭的炭粉含量不同。該5種活性炭在工程實(shí)踐中的應(yīng)用結(jié)果表明,當(dāng)炭粉含量<;0.5%時,后端水處理裝置的炭粉污堵情況明顯好轉(zhuǎn)??梢?,采購的活性炭除了滿足正常的指標(biāo)需求外,還需嚴(yán)格控制其炭粉含量,工程實(shí)踐證明炭粉含量以低于0.5%為宜。

    3.洗炭

    進(jìn)入活性炭吸附塔前   要清洗干凈新裝的活J險炭,清洗過程中將輸送水槽中的水從新炭槽下部打入,水自下而上清洗活性炭,從新炭槽上端溢流到輸送水槽,完成活性炭的清洗。

    4.過濾方式

    在實(shí)際生產(chǎn)過程中,分別將1μm的過濾器(過濾器中裝填濾芯)、0.4μm的浸沒微濾膜(采用自吸泵抽8min、停2min,膜出水負(fù)壓小于-0.04MPa)和0.02μm的超濾膜(設(shè)有進(jìn)、出水壓力表,通過壓差和流量變化控制運(yùn)行,并采取定期反洗的方式恢復(fù)處理能力)置于活性炭產(chǎn)水工藝后面,分析后端反滲透裝置的污堵情況。

    采用1μm的過濾器時,過濾器濾芯2d就出現(xiàn)了堵塞,其壓差達(dá)到0.2MPa,需   換濾芯,同時反滲透裝置前的保安過濾器(5μm)2d的壓差達(dá)到0.15MPa,需   換濾芯;采用0.4林m的浸沒微濾膜過濾時,反滲透裝置前的保安過濾器7d的壓差達(dá)到0.15MPa;采用0.02μm的超濾膜過濾時,反滲透裝置前的保安過濾器經(jīng)過1個月左右壓差才達(dá)到0.15MPa。可見,采用0.02μm的超濾膜過濾能減緩后端水處理裝置的炭粉污堵情況。

    5.設(shè)備周期性恢復(fù)分析

    實(shí)際運(yùn)行中,從運(yùn)行壓差可以看出,超濾膜的污堵事件隨著裝置運(yùn)行時間的延長而增加。由于反洗可恢復(fù)超濾膜的運(yùn)行壓力,因此分析了反洗周期與超濾膜達(dá)到較大運(yùn)行壓差之間的關(guān)系,結(jié)果如圖2所示??梢钥闯觯瑸V膜運(yùn)行壓差隨著反洗周期的延長而增大。每隔2.5h反洗1次時,反洗后的運(yùn)行壓差可恢復(fù)至初始值。若繼續(xù)延長反洗周期,則反洗后壓差呈增加趨勢,長期運(yùn)行將導(dǎo)致壓差越來越大,甚至不可恢復(fù)。反洗水量隨反洗周期的縮短而增加,這將增大反洗水處理系統(tǒng)的負(fù)荷。綜合裝置的運(yùn)行壓差、可恢復(fù)性以及反洗水量,反洗周期為2.5h較好。

    另外,活性炭炭粉會隨著產(chǎn)水一并進(jìn)入產(chǎn)水槽,隨著運(yùn)行時間的延長,產(chǎn)水槽中的炭粉越來越多,若不及時清理,沉降后的炭粉將會進(jìn)入后端水處理裝置,因此定期清理活性炭產(chǎn)水槽是一項(xiàng)   的工作。

    6.解決措施

    采用超濾膜對炭粉進(jìn)行預(yù)先截留,通過實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),超濾裝置的進(jìn)、出水壓差逐漸變大,由0.07MPa增加至0.20MPa,且產(chǎn)水量下降。同時發(fā)現(xiàn),炭粉分布在超濾膜的孔徑和縫隙中,采用水清洗及化學(xué)清洗很難恢復(fù)超濾膜的通量,即超濾膜下降的活性炭產(chǎn)水管上安裝有200μm的金屬濾網(wǎng),可作為過濾裝置,它可截留大顆粒的活性炭,因此對此過濾裝置需定期檢查堵塞情況。另外,安裝過程中需注意腐蝕造成的定期   換的操作困難和   性,因此濾網(wǎng)不可安裝在罐內(nèi)。二級過濾裝置采用自清洗過濾器,其過濾介質(zhì)是一種   濾料顆粒,較大過濾精度為2μm,可將50%以上的炭粉提前去除,從而超濾膜的污堵情況,自清洗過濾器產(chǎn)水中炭粉的粒徑分析結(jié)果。

    自清洗過濾器可去除絕大部分2μm以上的炭粉,進(jìn)、出水壓差<0.02MPa,運(yùn)行一段時間后通過反沖洗的方式恢復(fù)其處理能力。在活性炭吸附法脫除COD的工程實(shí)踐中,炭粉導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)污堵問題,直接影響生產(chǎn)運(yùn)行,根據(jù)Q   水廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),解決炭粉污堵的措施主要有:

    ①源頭控制,需嚴(yán)格制定活性炭的采購標(biāo)準(zhǔn),以去除COD單元及后端水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。另外,在進(jìn)吸附塔前對其進(jìn)行洗炭操作,以減少炭粉。

    ②選擇的過濾方式是控制活性炭炭粉對水處理設(shè)備污染的關(guān)鍵,即采用0.02μm超濾裝置可截留活性炭炭粉,從而解決后續(xù)水處理裝置炭粉污堵問題。

    ③超濾系統(tǒng)的反洗周期在   程度上決定了超濾膜的可恢復(fù)性,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),反洗周期為2.5h較好,既能超濾裝置的恢復(fù),又能減少不   的反洗水進(jìn)入系統(tǒng)。其次,定期清理活性炭產(chǎn)水槽可避免沉降后的炭粉過多地進(jìn)入后端過濾裝置。

    ④單一的超濾膜在解決后端水處理設(shè)備污堵過程中,也造成了超濾裝置的炭粉污堵,工程中采用200μm金屬濾網(wǎng)、2μm自清洗過濾器和0.02μm超濾膜組成過濾裝置,通過不同過濾精度級匹配,實(shí)現(xiàn)的炭粉脫除,從而降低過濾裝置及后端反滲透膜的炭粉污堵情況。


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